记者观察网山西3月3日电(记者 明文 通讯员 牛东方 刘亚坤)长平公司始终坚持向创新要成效、要活力,聚焦生产提效,持续加大对采掘衔接工艺研究力度,近日,记者在该公司了解到,在单切眼刷大、扩帮和巷修作业中一种切眼快速刷大的施工方法正在广泛应用,该方法能使每个切眼施工时间缩短5天,全年创收24万元,提高设备利用率和掘进效率同时,助推实现企业生产效率效益稳步提升。
切眼施工传统方案需要在掘进15米后安装一部溜子,掘进80米时再给溜子换皮带,还需要拆除原系统,重新安装出煤系统,相当于重新开口,在重新开口期间,出煤设备无法使用,必须人工出煤,不仅工人劳动强度和工程所需时间增加,而且反复拆、装设备,设备利用率也不高,生产效率低下。
为了解决切眼刷大时工效慢、拆装设备窝工较多等实际问题,该公司组织专业技术人员深入工作现场,经过反复研究试验,最终探索出利用原出煤系统机组斜向割煤,直接进行刷大的施工工艺,有效解决了采掘衔接难题。
新工艺要在切眼导硐施工结束后,回缩皮带机尾50-70米,倒机组斜切进刀进行刷大,其中转载机斜跨在皮带上,安装挡煤板进行出煤,到位后机组调向进行刷大直至结束。与传统工艺相比,施工切眼导硐与刷大只需一部皮带,不需重新安装出煤系统,不但缩短工期,减少人力,还有效缓解采掘衔接紧张的局面,提高了生产效率。
长平公司紧紧围绕集团公司经营目标,不断加大科技创新力度,专门成立瓦斯治理、采掘提效、智能化升级、掘锚一体化、水力冲孔、煤炭绿色开采等各类创新工作小组,持续推进科技项目攻关,今年包含切眼快速刷大方法在内的12项职工创新成果获得国家专利授权。